新曲率外壳和旧密封圈配合出现三毫米偏差,模拟真空高压差时,微漏气趋势明显。</p>
虽然每小时只漏003升空气,但在月面任务中,这种损耗不可接受。</p>
问题一个接一个冒出来。</p>
他把所有异常汇总成清单,发起紧急会议。</p>
“这不是某个模块的问题。”</p>
他在语音里说,“这是系统级漏洞。任何一个环节出事,整艘舱都可能回不来。”</p>
南美团队提出质疑:“燃料分配算法重写至少要两周,工期扛不住。”</p>
吴凡态度坚决:“那就加班。我不在乎谁熬夜,我只在乎谁能解决问题。”</p>
日本工程师还是不服:“密封偏差在理论上不影响气密性,你们是不是太紧张了?”</p>
吴凡直接调出历史事故库,找到一条二十年前的案例:某探测器因o型圈安装偏移05毫米,发射后高压气体泄漏,任务失败。</p>
“理论说没事,现实说有事。我们要的是万无一失,不是差不多就行。”</p>
说完他关掉争议话题,打开自己私下写的“ai评审v01”脚本。</p>
把这次所有设计变更和测试数据导入进去,让程序自动生成风险关联图谱。</p>
几分钟后,一张网络图弹出来。</p>
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红色节点连成一片,最中心的那个正是舱门密封结构,周围牵扯出电源、通信、控制三条主线。</p>
他把图发进群聊:“看清楚了?改一个参数,动全身。别再跟我说哪个不重要。”</p>
没人再反驳了。</p>
他宣布成立“可靠性专项小组”,自己带头,要求每天发布整改进度。</p>
所有关键修改必须双人复核,三方确认才能归档。</p>
命令下达后,他一条条分配任务。</p>
电源系统优先更换继电器并重测。</p>
控制组重写缓冲算法,加入热变形补偿。</p>
材料组加紧验证新型复合材料抗疲劳性能。</p>
日本团队重新设计密封结构,明天中午前提交新方案。</p>
他安排妥帖后,长长的呼出一口气,去阳台抽了一根烟。</p>
回来时,发现主控台右下角跳出提示:ai评审初版运行完成,潜在接口冲突有7处,建议复查。</p>
他点开第一条,是环控系统与电源模块之间的接地策略不一致,可能导致信号干扰。</p>
他修长的手指,快速的在键盘上敲击,把这条也加进整改清单。</p>
优先级上调至s级。</p>
他调出登月舱三维剖面图,从外层隔热板开始,一点点检查内部连接节点。</p>
线缆走向、固定卡扣、散热通道……每一个细节都不放过。</p>
突然,他的目光停在其中一个支架上。</p>
这是用来固定通信天线的主承力件。</p>
设计图上看没问题,但结合刚才的震动模拟数据,这个地方在高频振动下可能会产生微裂纹。</p>
他放大结构图,输入疲劳寿命计算公式。</p>
结果还没出,邮箱又响了。还是那个匿名地址。</p>
正文只有一句话:你盯得这么细,是不是怕自己也会犯错?</p>
吴凡眼眸一顿,并没回邮件。</p>
他把支架模型拖进仿真平台,设置十万次循环载荷测试。</p>
屏幕开始跑数据。</p>
进度条走到37的时候,裂缝果真出现了……</p>
……</p>
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